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化学原料药生产废水处理铁碳+芬顿法

发布时间:2023-9-5 15:42:39  中国污水处理工程网

原料药(API),是一种药物的活性成分,它可通过化学合成、植物提取、生物工程技术等方法来制备,其成品则用于药物制剂的原料。由于原料药生产过程产生的废水含有一定的化学毒性和生物活性,特别是某些抗生素原料药的生产废水,其所含的抗生素(如青霉素、头孢菌素等)具有较强的杀灭微生物的作用,会使得生化处理所需的厌氧和好氧微生物失效,达不到废水处理的目的。浙江某药业公司主要生产阿奇霉素和克拉霉素原料药,另外还生产小批量的格列美脲、维拉必利、环丙贝特、菲诺贝特、盐酸苄丝肼等原料药,日产工艺废水500t,其中高浓度100t,低浓度400t。目前,该类废水的处理方法主要为高级氧化+生化法处理,但在运行过程中还存在处理成本高,操作参数复杂等缺点。

本文选用铁碳反应+芬顿反应+UASB+A/O工艺处理该化学原料药生产废水,经过2年多的运行实践,系统出水各项指标均能达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008)中的排放标准。

1、废水水质分析

废水处理工程的设计规模为:500m3/d,其中高浓废水100m3/d,低浓废水400m3/d,水质分析情况如表1

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废水水质特点:

(1)废水成份复杂,污染物种类繁多,水量水质波动较大。

(2)高浓度废水CODCr浓度高达121767mg/L,综合废水也达25047mg/L左右。在生化中不可降解的有机底质浓度较高。

(3)废水中盐份较高,浓度高达10788mg/L

(4)废水中含较高浓度的二氯甲烷,会对生化造成一定的抑制作用。

(5)废水中含一定浓度的有机氮。

2、废水处理工艺

2.1 废水处理工艺流程

根据废水水质特性,采用铁碳反应+芬顿反应+UASB+A/O为主体的处理工艺,工艺流程如图1所示。

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工艺流程说明:

(1)含二氯甲烷废水收集于集水池1,通过泵进入预蒸留设备进行预蒸馏,蒸馏掉大部分二氯甲烷,并在分离塔进行分离回收。部分经中间集水池进行碱解脱氯,出水进入调节池1

(2)调节池废水泵到微电解塔进行微电解,出水进入催化氧化池中,并与其他高浓度废水混合。

(3)超高盐份超高CODCr废水外运焚烧处置。

(4)高硫酸盐废水和废水站废气处理废水进入反应初沉池,通过投加氯化钙和次氯酸钠,使其中的硫转化成沉淀物得到去除,出水进入调节池2

(5)其他高浓度废水进入调节池2,经泵进入芬顿催化氧化地中,反应后自流到混凝池,与投加的碱液中和,形成絮状物,通过后续的一沉池泥水分离,上清液进入中调池。

(6)中调池废水经泵进入UASB池,废水中的有机物质在厌氧菌团的作用下分解成二氧化碳、水和部分甲烷,有机物得到一定程度的降解,出水进入A/O池。

(7)废水中的有机物质在A/O池中,在A池的水解菌团和反硝化的作用下,达到生物脱氮及水解酸化的作用。出水进入O池。

(8)废水中的有机物质在O池好氧菌团的作用下,生成二氧化碳和水,氨氮氧化成硝态氮。在好氧池中,大部分的有机物得到降解。出水进入二沉池,二沉池进行泥水分离后,上清液进入反应终沉池,污泥回流。

(9)废水在反应终沉池中与投加的复合剂的作用下形成絮状体,在沉淀区进行泥水分离,污泥进入污泥池,上清液进入清水池达标排放。

(10)系统中的污泥进入污泥池,污泥池的污泥泵入压滤机压滤,泥饼外运妥善安置。滤液回调节池重新处理。

2.2 各构筑物单元说明

本工艺主要构筑物情况如表2所示。

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2.3 项目运行效果

本项目201912月调试成功,于201912月通过当地环保部门验收。系统经过两年多的稳定运行,出水水质如表3所示。

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3、技术经济指标

本工艺总装机容量211kW,电费按1.0/kWh4.02/t废水,药剂费包括硫酸亚铁、双氧水、酸、碱、次氯酸钠、铁碳等,共计3.12/t废水,蒸汽费0.38/t废水,人工费1.0/t废水,总计8.52/t废水。

4、存在的问题与解决措施

4.1 铁碳反应问题

生产车间含二氯甲烷废水未经预处理,直接进入铁碳反应系统,导致浓度过高、停留时间不足,出现了二氯甲烷降解不完全的现象。后将此废水先在碱性条件下,温度50℃反应一定的时间,降解大部分二氯甲烷后再进入铁碳反应系统,彻底解决该问题。

4.2 厌氧池污泥回流问题

由于设计时采用了原有的设备设施,池底未安装分布器,进水直接从池面进入,导致运行时厌氧泥沉底,酸化效果差,去除率低下的情况。后在池上安装了8套自回流装置,保证能将池底的泥翻腾上来,确保泥与水有一定的接触面积,顺利解决了该问题。

4.3 出水超标问题

生化系统运行存在一定的不稳定性,受进水负荷波动,温度变化,设备故障等原因会造成出水超标情况,本系统设置了应急高级氧化处理工段,通过净水剂再氧化技术,将废水中的有机物完全氧化,并在气浮池中进行泥水分离,保证出水达标。

5、结论

(1)采用铁碳微电极+芬顿和混凝法预处理废水,提高B/C的同时去除了部分Cl-,为后续生化创造了相对低盐环境。

(2)UASB反应器设备负荷高、占地少、剩余污泥少,成本低,三相分离器的使用免去后续沉淀池,产生的甲烷亦可作为燃料使用。

(3)传统A/O法的使用达到了彻底降解有机物和去除氨氮的目的。

(4)采用分质进水方式,提高了废水B/C,减少了预处理的水量,降低了处理成本。(来源:永康市环境保护监测站,浙江清雨环保工程技术有限公司,浙江耐司康药业有限公司,浙江师范大学行知学院)

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