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环氧丙烷生产废水处理改造工艺

发布时间:2023-10-11 15:29:42  中国污水处理工程网

某公司环氧丙烷装置采用氯醇法生产工艺,工艺分为三个部分,即氯醇化、皂化及精制,以石灰为皂化剂。由于Ca(OH)2的溶解度很小,只有0.1%左右,在生产中,Ca(OH)2的用量比理论量要高出50%左右,反应完成后在废水中存有大量的饱和Ca(OH)2和皂化生成物CaCl2。该废水的特点是高温、高pH值、高盐(CaCl2),污水中还含有较高浓度的有机氯化物。

该公司原有处理站综合废水工艺为降温调节+二级初沉池+曝气池+二沉池+接触氧化池+絮凝沉淀池,废水处理后出水达到CODcr≤70mg/L后排放。随着受纳水体排入标准的提高,原有废水处理站不再满足排放要求,需进行改造,考虑到本废水为化工废水,含盐量高。本工程实例在原有污水站基础上进行提标改造,改造后工艺为“降温调节+二级初沉池+曝气池+二沉池+中间水池+ABR池+好氧池+接触氧化池+絮凝沉淀池”。

主要改造内容如下:

(1)废水为化工废水,含有难降解大分子物质,该部分污染物单靠好氧处理无法去除,增加ABR厌氧池可提高废水可生化性,对难降解大分子物质进行开环断链。

(2)增加好氧池,并投加悬浮填料,提高好氧处理停留时间,提高污染物去除率。

(3)投加营养源,提高B/C比,增加微生物所需营养,提高微生物活性。

1、废水水质水量及进出水水质

设计水量为30000t/d,进出水水质具体见表1;

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2、处理工艺流程

本废水具有含化工污染物、含盐量高、Cl-含量,温度高,废水可生化性较差的特点,针对该水质特点,具体工艺流程见图1;

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生产废水经过一级初沉池沉淀后与其他废水混合均匀,并经过冷却塔降温。接着污水进入二级初沉池沉淀,再进入曝气池曝气,去除污染物,随后污水进入二沉池沉淀,进行泥水分离。

二沉池的出水接着进入本次改造新建的中间水池、ABR池、好氧池。ABR厌氧池可提高废水可生化性,对难降解大分子物质进行开环断链。新增好氧池内投加悬浮填料,提高好氧处理停留时间,提高污染物去除率。同时好氧池投加营养源,提高B/C比,增加微生物所需营养,提高微生物活性。

好氧池出水接着进入原有接触氧化池,进一步去除污染物,最后污水进入絮凝沉淀池,在絮凝剂的作用下进一步去除污染,最后污水进入集水池,通过泵输送至受纳水体,达标排放。

沉淀池和ABR池的剩余污泥排入污泥浓缩池,经过浓缩后进入板框压滤机进行脱水,最终外运处置。

3、主要构筑物及设计参数

3.1 主要工艺参数

具体见表2。

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3.2 工艺特点

(1)运行稳定,出水水质好;

(2)ABR池提高可生化性、好氧池停留时间长,弥补高盐废水抑制生化效率的问题,停留时间充足;

(3)系统安装、维修、操作要求相对较低,自动化程度高;

4、运行情况

(1)监测数据。

本工程自运行以来,出水稳定,各项出水指标均达到出水标准,具体出水水质见表3。

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(2)经济分析。

本改造工程总投资1200万,设备投资500万,土建部分700万。改造后处理成本4.7元/吨水,其中改造增加成本0.5元/吨废水。

5、结语

本工程改造后工艺为“降温调节+二级初沉池+曝气池+二沉池+中间水池+ABR池+好氧池+接触氧化池+絮凝沉淀池”。本工程运行稳定,出水水质达标,证明改造工艺可提高可生化性,适应含盐废水,提高了污染物去除率,达到了工程的改造目的。(来源:广州市环境保护工程设计院有限公司)

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